磨削技術(shù)
機(jī)械故障的綜合診斷 |
發(fā)布時間:2022/11/13 |
1.充分調(diào)查故障現(xiàn)場 機(jī)床發(fā)生故障后,維修人員應(yīng)向故障現(xiàn)場的操作人員調(diào)查,故障是在什么情況下發(fā)生的,采取過什么措施。并且要充分利用“黑匣子”,仔細(xì)觀察工作寄存器和緩沖工作寄存器尚存內(nèi)容,了解已執(zhí)行程序。當(dāng)有診斷顯示報警時,打開電氣柜觀察印制電路板上有無相應(yīng)報警紅燈顯示。此后,就可以按動數(shù)控系統(tǒng)的復(fù)位鍵,觀察系統(tǒng)復(fù)位后報警是否消除,如消除,則多數(shù)屬于軟件故障,否則,即屬于硬件故障。 2.羅列造成故障的可能諸原因 例 某數(shù)控平面磨床在進(jìn)行x、y兩坐標(biāo)軸直線插補(bǔ)加工斜面時,出現(xiàn)均勻條紋??赡苁怯捎谀匙鴺?biāo)進(jìn)給速度不均勻而形成的。而造成該軸進(jìn)給速度不均勻的可能原因有:(駔或y軸控制進(jìn)給速度信號波動較大;②X或y軸在進(jìn)給運(yùn)動時,有爬行現(xiàn)象;③x或y軸導(dǎo)軌的鑲條過緊,阻尼太大或?qū)к壏雷o(hù)板摩擦力較大;④位置檢測元件(如旋轉(zhuǎn)變壓器等)與伺服電機(jī)的連接有偏心誤差,導(dǎo)致傳動中忽緊忽松;⑤電機(jī)與滾珠絲杠間聯(lián)軸器有松動;⑥伺服電機(jī)本身工作不正常。 例 數(shù)控機(jī)床手搖輪操作無法轉(zhuǎn)動??砂聪率霾襟E查找故障原因:①確認(rèn)系統(tǒng)是否處于手搖操作狀態(tài);②是否未選擇移動坐標(biāo)軸;③手搖脈沖發(fā)生器電纜連接是否有誤;④系統(tǒng)參數(shù)中脈沖當(dāng)量值是否正確;⑤系統(tǒng)中報警未解除;⑥伺服系統(tǒng)工作異常;⑦系統(tǒng)處于急停狀態(tài);⑧系統(tǒng)電源單元工作異常;⑨手搖脈沖發(fā)生器損壞。 3.確診故障原因 根據(jù)故障現(xiàn)象,結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查,充分利用機(jī)床的技術(shù)檔案(如維修記錄、運(yùn)行記錄等),參考機(jī)床維修使用手冊中羅列出的諸多因素,必要時用儀器進(jìn)行一些測試,制訂一個分析診斷的程序,從最有可能的因素出發(fā),逐一排除虛假現(xiàn)象,最后找出真正的故障原因。 例 一臺JCS一018立式加工中心,當(dāng)x、y軸同時快速回零時,x軸有時出現(xiàn)抖動現(xiàn)象。①該故障是機(jī)床運(yùn)行7年后,近期出現(xiàn)的。因此排除了接線錯誤的因素。②通過現(xiàn)場試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)x軸單軸運(yùn)動時無抖動,這就排除了x軸機(jī)械傳動鏈和伺服電機(jī)本身的因素。③在兩軸快移出現(xiàn)抖動時觀察CRT顯示的X軸運(yùn)動脈沖數(shù)還是很均勻的,這又排除了NC系統(tǒng)的影響因素。④從機(jī)床結(jié)構(gòu)上分析,發(fā)現(xiàn)X軸的伺服電機(jī)裝在y軸的床鞍上;X軸的控制電纜在y軸移動時被來回拖動??紤]是否與此有關(guān)。為此,作了一下試驗(yàn),在x軸單軸往復(fù)運(yùn)動時有意用手抖動x軸電機(jī)的控制電纜,發(fā)現(xiàn)又出現(xiàn)抖動,從而可以確認(rèn)是由于X軸控制電纜接觸不良造成此故障。經(jīng)查,因電纜插頭長期地被油腐蝕,絕緣喪失,插頭松動,接觸不良。需要更換電纜。 |
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